การปรับปรุงวิธีการทำงานในการตอกก้อนอินเสิร์ตสำหรับชิ้นส่วนชุดเฟืองเกียร์:กรณีศึกษาในบริษัทฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

Authors

  • จิรวัฒน์ วรวิชัย อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • อารุณี วงษ์ขาว อาจารย์, สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

Keywords:

Punch Insert, Aluminum Die Casting, Method Improvement

Abstract

The objective of this research is to improve working methods of punch insert for part case gear after aluminum molding injection. The cause and effect diagram were used to define root cause of the proposed problems. It was found that the sub-cause was caused by the original method of knocking out the insert. There was a workpiece that had not been knocked out resulting in damage to the customer's tools if continue to machine the workpiece. Therefore, the new improved method of working was done by designing and setting up a method to punch the insert from the workpiece in the propeller assembly process as well as being able to check the workpiece simultaneously. These allow all workpieces with punch inserts to be removed. This can reduce a working step from 9 steps to 8 steps. Working time before improvement was 68.4 seconds per piece, after improvement was 58.3 seconds per piece, which is reduced to 10.1 seconds per piece, accounted for 14.76%.

References

Sawangwong C, Puajindanetr S. Reduction of defect of shrinkage in high pressure die casting process. IE Network Conference; 2012 Oct 17-19; Phetchaburi, Thailand. p.1159-62. (In Thai)

Kanjanapunyakom R. Industrial work study. Bangkok, Thailand: Top Publisher; 2009. (In Thai)

Pipatpanyanugul K. Quality control. Bangkok, Thailand: Top Publisher; 2014. (In Thai)

Woarawichai C, Jaichomphu P, Chailungkarn T, Kanchanaruangrong N. Work method improvement in plastic part packaging: a case study of motorcycle part production company. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(2):148-64. (In Thai)

Jaichomphu P, Jewpanya P. Production time loss reduction in boat rudder production process: a case study of bangkok diecasting and injection co., ltd. Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal. 2021;13(8):99-110. (In Thai)

Pinchaimoon P, Lueachai S. Kaizen concept for improvement work method in rice cracker process. Thai Industrial Engineering Network Journal 2020;6(1):1-7. (In Thai)

Rijiravanich V. Work study principles and case study. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University Publisher; 2010. (In Thai)

Sitticharoen W. Work study. Bangkok, Thailand: Odeon Store Publisher; 2004. (In Thai)

Barnes RM. Motion and time study: design and measurement of work. 7th ed. New York: John Wiley & Sons; 1980.

Yaemphuan P. Engineering economy. Bangkok, Thailand: Se-Education Publisher; 2013. (In Thai)

Downloads

Published

2024-04-29

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)