การปรับปรุงและการป้องกันของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนซีลขอบกระจกรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ผู้แต่ง

  • ประภาพร พลแสง
  • อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย
  • ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ
  • ปัญญา วินทะไชย
  • Porawit Jiandon Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus, Faculty of Engineering, Industrial Engineering

คำสำคัญ:

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด, การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยการถามซ้ำ, คู่มือปฏิบัติงาน, การป้องกันของเสีย, การบำรุงรักษา

บทคัดย่อ

บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการศึกษาปัญหาพบว่าผลิตภัณฑ์หมายเลข IG43-0 หรือชิ้นส่วนซีลขอบกระจกรถยนต์มีจำนวนของเสียเกิดขึ้นมากที่สุด โดยมีลักษณะข้อบกพร่องที่พบเยอะที่สุด คือ รอยบนผิวชิ้นงานที่เรียกว่า “รอยทางฉีด” พบจำนวน 2,089 ชิ้น ส่งผลทำให้สัดส่วนของเสียเพิ่มสูงขึ้นจนมีค่าใกล้กับขอบเขตที่ตั้งไว้ จากการศึกษากระบวนการผลิตและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ร่วมกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยการถามซ้ำ (Why-Why Analysis) พบว่าสาเหตุเกิดจากระบบระบายอากาศของแม่พิมพ์เกิดการอุดตัน จึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเตรียมแม่พิมพ์ ซึ่งกำหนดให้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนการผลิตและต้องล้างทำความสะอาดระบบระบายอากาศของแม่พิมพ์ (Air Vent) พร้อมด้วยตรวจเช็คระยะห่างของร่องระบายอากาศแม่พิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผลการดำเนินงานพบว่าสามารถลดของเสียได้ 1,171 ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.06 ที่ของเสียลดลง

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

12/31/2024

รูปแบบการอ้างอิง

พลแสง ป. ., หาญพิชาญชัย อ. ., เบ้าวรรณ ป. ., วินทะไชย ป. ., & Jiandon, P. (2024). การปรับปรุงและการป้องกันของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนซีลขอบกระจกรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก. วารสารเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ, 3(2). สืบค้น จาก https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jMMT/article/view/260044

ฉบับ

ประเภทบทความ

เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ