การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง

Main Article Content

ปิยพงษ์ ริดเขียว

บทคัดย่อ

กระบวนการผลิตกระจกโครเมียมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทในกรณีศึกษา มักพบปัญหาจากกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมที่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสูง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือ ตัวกระจกโครเมียมนั้นเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต โดยเกิดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตกระจกโครเมียม เช่น รอยขูดขีดบนผิดกระจก การผิดเพี้ยนของภาพ เกิดจุดบนผิวกระจก เป็นต้น ทั้งนี้การลดของเสียและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง ประกอบด้วย Alternative DOE และ Classic DOE โดยใช้ Alternative DOE ทำการกรองปัจจัย และลดจำนวนการทดลองโดยใช้วิธีการทากูชิ (Taguchi's method) ส่วน Classic DOE เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการทดลองโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของเสียมากที่สุดคือ ปัจจัยรูปแบบรถเข็น รองลงมาคือ ปัจจัยระบบป้องกันฝุ่นบนสายพาน และพบปัจจัยที่ส่งผลด้านคุณภาพคือ ปัจจัยในการเคลือบโครเมียม และผลจากการศึกษาพบว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดทั้งด้านการลดของเสียและคุณภาพที่ดีที่สุดคือ ปัจจัยอุณหภูมิที่690 degree Celsius  ความเร็วสายพานที่ 15/min. รูปแบบรถเข็นแบบมีร่อง ระบบเครื่องฝนของกระจกใช้พลาสติกกัน ระบบป้องกันฝุ่นบนสายพานแบบใช้แรงดันลม และเวลาในการเคลือบโครเมียมที่ 8 วินาที

Article Details

How to Cite
ริดเขียว ป. . (2012). การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. แนวหน้าวิจัยนวัตกรรมทางวิศวกรรม, 1, 25–32. สืบค้น จาก https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242126
บท
บทความวิจัย

References

[1] สถาบันยานยนต์, 25ร4. "ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยานยนต์," วารสารอุตสาหกรรมยานยนต์ 4,21 (เมษายน) : 12-14.
[2] D.C., Montgomery, 2005. Design and Analysis of Experiments, 6" ed. USA: John Wiley & Sons,
[3] ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนั่น เหลืองไพบูลย์, 2551. การออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์การทดลอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท๊อป.
[4] ศุภชัยนาหะพันธ์, 2551. การควบคุมคุณภาพ.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.